韶鋼8#高爐有效容積3200m3,于2009年10月16日建成投產(chǎn)。2016年2月高爐中修后平均風(fēng)溫1160℃,5月16日8#風(fēng)口上方熱風(fēng)圍管發(fā)生穿漏事故(位于圍管圓周上半部11~12點(diǎn)鐘方向,裂縫尺寸1200mm×10mm),休風(fēng)后被迫采取澆注加壓漿的方式進(jìn)行處理。之后在圍管其他部位陸續(xù)發(fā)現(xiàn)有7個(gè)較大面積區(qū)域溫度高達(dá)250℃以上,于是利用6月30日高爐定修機(jī)會(huì)對(duì)熱風(fēng)圍管這7個(gè)部位進(jìn)行打開鋼殼澆注輔加壓漿,圍管其他圓周部位局部溫度高(>200℃)的31處采取壓漿方式進(jìn)行大面積治理,運(yùn)行狀態(tài)得到基本控制。日后利用高爐定修機(jī)會(huì)采取長(zhǎng)效維護(hù)措施,在月平均1160℃風(fēng)溫運(yùn)行下,達(dá)到可控狀態(tài),取得較好的維護(hù)效果。
穿漏部位處理過程
高爐休風(fēng)后將穿漏部位圍管鋼殼割開,檢查確認(rèn)保溫磚(NG0.5)燒損、粉化比較嚴(yán)重,但工作層耐火磚(HLG)存在,沒有垮塌,有10~20mm縫隙,穿漏四周耐材沉降空間較大,約200~250mm不等。殘余耐火材料清理完畢后,用含鋯陶瓷纖維毯(耐火度≥1300℃)將工作層耐火磚縫隙及四周堵塞,用高強(qiáng)度陶瓷耐磨澆注料澆注,再壓漿處理,并對(duì)圍管其他部位進(jìn)行溫度檢測(cè)、開孔檢查和灌漿。
穿漏事故原因分析
1耐火材料和施工質(zhì)量
1.1耐火材料結(jié)構(gòu)配置
熱風(fēng)圍管和熱風(fēng)總管的耐火材料結(jié)構(gòu)從內(nèi)到外都為:重質(zhì)耐火磚HLG(160mm)、保溫磚LG0.6(114mm)、保溫磚NG0.5(114mm)、耐火纖維板LYGX-264/纖維毯HA(30mm)、噴涂料CN-130a(50mm)。
2015年12月在對(duì)熱風(fēng)總管的耐火材料下沉檢查中,發(fā)現(xiàn)在圍管至混風(fēng)管段有200~300mm不同程度的下沉;2016年2月高爐中修檢測(cè)倒流管與圍管三岔口時(shí)發(fā)現(xiàn)該部位下沉50~80mm(管殼表面溫度150~180℃);2016年5月16日對(duì)圍管穿漏部位進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)耐火材料沉降200~250mm,12#、4#風(fēng)口部位開孔檢測(cè)沉降分別約為100、150mm。從而推算整個(gè)熱風(fēng)圍管耐火材料存在100~250mm的沉降量。
從熱風(fēng)圍管耐火材料結(jié)構(gòu)及配置來分析,沉降量主要是由于圍管重質(zhì)工作層耐火磚低蠕變、荷重軟化等高溫指標(biāo)較差,在長(zhǎng)期的高溫、高壓工作環(huán)境下,導(dǎo)致管道內(nèi)襯磚整體收縮;另外管道底部耐火纖維板LYGX-264(30mm)也有一定的壓縮量,兩者疊加所致。
1.2施工質(zhì)量存在問題
圍管穿漏部位位于管道圓周11~12點(diǎn)鐘方向,從管道圓周耐火磚砌筑圖來看位于HLG-11與HLG-12縫隙部位(砌筑時(shí)最后一塊磚),見圖1。圍管在此部位發(fā)生穿漏的原因之一就是施工時(shí)磚縫隙過大或泥漿填充不密實(shí),導(dǎo)致熱風(fēng)從縫隙中竄出,穿過保溫磚,并聚集在圍管鋼殼下,當(dāng)鋼殼出現(xiàn)裂紋等情況時(shí),氣體對(duì)流通道形成,穿漏即發(fā)生。
圍管穿漏部位長(zhǎng)約1200mm,按耐火磚原標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度230mm計(jì)算,約5塊磚長(zhǎng)。從現(xiàn)場(chǎng)穿漏照片對(duì)應(yīng)砌筑圖紙來看,原本每環(huán)磚間設(shè)計(jì)上的錯(cuò)縫變成了實(shí)際施工后貫通縫隙(主要是工作層耐火磚HLG)。在管道局部點(diǎn)形成高溫通道后,由于耐火磚的貫通縫隙,加劇了圍管穿漏部位向管道縱向的拉長(zhǎng)和擴(kuò)大。
管理缺陷
由于熱風(fēng)圍管在生產(chǎn)中發(fā)生穿漏的情況在高爐煉鐵行業(yè)中極為少見,因此習(xí)慣上的麻痹讓管理者們都覺得圍管結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定,一般不會(huì)出問題,即使2015年12月留意、處理了8#高爐熱風(fēng)總管的沉積,但忽視了同種耐火材料結(jié)構(gòu)和配置都會(huì)存在沉降和竄氣問題;其次,圍管上方通風(fēng)效果差,煤氣濃度高,通廊為鋼板結(jié)構(gòu),生產(chǎn)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)難度大,不能有效全面點(diǎn)檢或檢測(cè),導(dǎo)致熱風(fēng)圍管在局部出現(xiàn)溫度升高后沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取有效措施進(jìn)行控制。
對(duì)高爐各部位進(jìn)行了檢查和強(qiáng)化檢查后發(fā)現(xiàn):
(1)發(fā)生過穿漏部位的8#風(fēng)口上方熱風(fēng)圍管一直是重點(diǎn)關(guān)注、維護(hù)部位,前后共進(jìn)行壓漿7次;其次是31#~3#、14#、19#~20#風(fēng)口上方熱風(fēng)圍管部位,均達(dá)到了4~5次;28~30#風(fēng)口上方尚好。最近7個(gè)月狀態(tài)變差較大的區(qū)域?yàn)?1#~3#風(fēng)口上方熱風(fēng)圍管部位。
(2)8#風(fēng)口部位圍管壓入最多,達(dá)到了1150kg;其次是1#~2#、14#均達(dá)到了1000kg以上;20#風(fēng)口區(qū)域壓入量呈上升趨勢(shì)。
針對(duì)熱風(fēng)管的這些情況,采取以下措施:
(1)為避免熱風(fēng)管道出現(xiàn)耐火材料沉降現(xiàn)象,在進(jìn)行工程設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)提高重質(zhì)工作層耐火磚低蠕變、荷重軟化等關(guān)鍵指標(biāo)要求,再結(jié)合增加重質(zhì)工作層耐火磚厚度、提高保溫磚抗燒損能力等綜合措施,達(dá)到提高熱風(fēng)管道整體質(zhì)量目標(biāo)。
(2)優(yōu)化熱風(fēng)管道耐火材料配置結(jié)構(gòu)。新設(shè)計(jì)的熱風(fēng)主管、支管和圍管底部建議取消設(shè)置耐火纖維板LYGX(30mm)配置,將耐火磚直接砌筑在噴涂料層上面,消除因耐火纖維板LYGX被壓縮產(chǎn)生的沉降量;在熱風(fēng)圍管等管系施工時(shí)應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理,消除每環(huán)磚之間形成通縫等先天性的隱患。消除耐火材料沉降和竄氣是消除熱風(fēng)圍管發(fā)生穿漏的有效措施。
(3)熱風(fēng)圍管在多個(gè)部位出現(xiàn)超出正常溫度控制標(biāo)準(zhǔn)后,可考慮先采取澆注加壓漿的方法實(shí)現(xiàn)狀態(tài)控制處理,再利用高爐定修機(jī)會(huì)進(jìn)行長(zhǎng)效維護(hù)鞏固處理。由于壓漿料的抗燒損能力等性能無法與重質(zhì)工作層耐火磚相比,在熱風(fēng)管道重質(zhì)工作層耐火磚之間出現(xiàn)較大的縫隙或多次壓漿效果不明顯時(shí),還需擇機(jī)進(jìn)行開孔澆注處理。
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