目前水煤漿氣化裝置運(yùn)行負(fù)荷普遍在95%~110%,高負(fù)荷運(yùn)行對系統(tǒng)產(chǎn)生了較大的影響。
我公司氣化裝置采用國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的華東理工大學(xué)、兗礦魯南化肥廠、天辰設(shè)計(jì)院共同研發(fā)的多噴嘴對置式水煤漿加壓氣化工藝,當(dāng)前負(fù)荷在107%。通過近幾次運(yùn)行發(fā)現(xiàn):自從氣化爐負(fù)荷提至105%以來,耐火磚的使用壽命明顯縮短,A/B氣化爐筒體磚(燒嘴室-K磚)壽命大概只有3700h,且在更換時(shí),剩余耐火磚較少,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于整體的1/3(耐火磚廠家要求耐火磚剩余1/3時(shí)更換),耐火磚損壞嚴(yán)重。綜合分析,為延長耐火磚的使用壽命,應(yīng)從如下幾個(gè)方面進(jìn)行調(diào)整。
1 流場結(jié)構(gòu)
? ? 眾所周知,霧化效果的好壞是由物料出燒嘴的速度和角度決定的,其中主氧起到了至關(guān)重要的作用,較高的主氧流速會使出燒嘴的物料動能過大,對耐火磚造成嚴(yán)重的沖刷。推薦出燒嘴的主氧流速范圍在120~150m/s。專利商提供的數(shù)據(jù)為:氧氣流量8949m3/h對應(yīng)的氣化爐壓力6.3MPa,主氧流速130m/s,中心氧流速120m/s。隨著煤漿濃度的提高,C爐氧氣流量已經(jīng)達(dá)到9600m3/h,為確保主氧流速在推薦范圍內(nèi),對應(yīng)的氣化爐壓力應(yīng)該為6.8MPa,但壓力容器不允許超壓運(yùn)行,因此目前無法實(shí)現(xiàn)(目前壓力為6.5MPa)。根據(jù)現(xiàn)在的運(yùn)行參數(shù),通過計(jì)算得出主氧流速已經(jīng)達(dá)到145m/s,中心氧流速為114m/s(計(jì)算條件:物料噴出角度50°,溫度22℃,中心氧比例16.6%)。由于每只燒嘴存在差異,因此其流速存在一定的偏差,但偏差的范圍<5m/s。某公司氣化裝置在運(yùn)行的過程中,出現(xiàn)過主氧流速在95m/s和145m/s時(shí)耐火磚均發(fā)生了嚴(yán)重?fù)p壞。以現(xiàn)在的條件計(jì)算,系統(tǒng)達(dá)到110%負(fù)荷時(shí),主氧流速將會達(dá)到,偏離工藝指標(biāo)較大。在夏季氣溫較高時(shí),主氧流速會發(fā)生更大的變化。根據(jù)2014年氧氣管道溫度計(jì)算(夏季最高溫度為℃,冬季最低溫度為17℃),在夏季時(shí),主氧流速將會達(dá)到156m/s。2014年A爐運(yùn)行時(shí)間為5—10月,基本上處于氣溫較高的季節(jié);而爐運(yùn)行時(shí)間為8—12月,運(yùn)行期間氣溫較低。
爐在高溫天氣下運(yùn)行達(dá)3716h,而B爐在高溫天氣下只運(yùn)行了1960h。同樣的工況下,A爐主氧流速比B爐快10m/s。更換耐火磚時(shí)發(fā)現(xiàn)爐剩余耐火磚厚度比A爐高3cm。
2012年9月氣化爐100%負(fù)荷運(yùn)行,氧氣流量最高為8800m3/h,系統(tǒng)壓力控制在,主氧流速控制在120~125m/s,耐火磚使用效果良好,由于系統(tǒng)前期負(fù)荷較低,耐火磚侵蝕量較少。C爐從開始運(yùn)行至第1次更換耐火磚,負(fù)荷基本處于95%~105%,其筒體磚壽命達(dá)到了10000h。
從實(shí)際運(yùn)行情況可看出,主氧流速高,耐火磚侵蝕嚴(yán)重,使用壽命縮短。通過分析,只有通過更改燒嘴的尺寸才能使氧氣流速進(jìn)一步降低。
2 操作溫度
? ? 合適的操作溫度有利于在氣化爐內(nèi)壁耐火磚上形成一定厚度的渣膜,用來保護(hù)耐火磚。一般認(rèn)為,在合適的操作溫度以上,每增加100℃,高鉻磚的侵蝕速率就會增加4倍。煤的灰熔點(diǎn)升高,相應(yīng)的氣化爐的操作溫度升高。煤的灰熔點(diǎn)的高低是由煤種酸堿物質(zhì)的比例確定的,堿性氧化物具有降低煤灰熔點(diǎn)的作用,堿性氧化物越多,灰熔點(diǎn)就越低。不過,對耐火磚侵蝕速率最快的也往往是堿性氧化物(氧化鈣對耐火磚的侵蝕速率大于氧化鐵),所以在氣化生產(chǎn)中并不是灰熔點(diǎn)越低越好。某廠與我公司為同類型裝置,負(fù)荷相差不大,氧氣流量在10000m3/h左右,其使用原料煤的灰熔點(diǎn)在1180℃,操作溫度在1250℃。目前我公司氣化爐的操作溫度在~1350℃。與其相比,我公司使用原料煤的灰熔點(diǎn)低很多,操作溫度還有降低的空間,即使配煤后的操作溫度也應(yīng)≤1250℃。因此,我公司可將目前的爐溫下降30~50℃,煤氣中有效氣含量可提高0.5%,CO2含量在16.5%,甲烷含量在900×10-。
另外,在操作中對渣口壓差過于敏感,發(fā)現(xiàn)渣口壓差上漲,就盲目增加氧氣流量,氧氣流量增加,導(dǎo)致爐溫升高?,F(xiàn)在每只燒嘴加1個(gè)氧,氣化爐操作溫度會升高5℃,加5個(gè)氧意味著爐溫升高20~30℃,操作8h耐火磚的磨損速率是未加氧2d的磨損量。如何判斷渣口壓差的指示是否真實(shí),可以參考其他工藝參數(shù)的變化,綜合分析,從而正確判斷出渣口實(shí)際壓差。渣口堵塞,渣口壓差升高,二次反應(yīng)時(shí)間變長,會導(dǎo)致CO含量升高。在幾次渣口壓差升高加氧的過程中發(fā)現(xiàn),雖然渣口壓差升高,但是含量并沒有升高,反倒是CO2含量接近,據(jù)氣體成分情況可以判斷出渣口壓差并沒有升高。另外,渣口壓差是否升高還可以根據(jù)鎖斗壓差、鎖斗與氣化爐壓差、氣化爐液位等來判斷,甚至不看氣體成分就可以正確判斷出渣口堵塞與否。當(dāng)渣口真正堵塞,處理正常后要及時(shí)降溫操作。一般來說,在渣口壓差恢復(fù)正常后,就可以執(zhí)行降溫操作了。注意降溫不能過慢,因?yàn)榻禍剡^程持續(xù)時(shí)間過長會導(dǎo)致耐火磚磨損加劇。如果后系統(tǒng)在控制系統(tǒng)壓力上波動過大,這種情況下會導(dǎo)致耐火磚呈塊狀脫落。
3 煤質(zhì)
? ? 對于氣化爐來說,并不是所有的煤種都適合??偨Y(jié)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)得出,在配煤的過程中,兩種煤的灰熔點(diǎn)相差應(yīng)小于100℃,因?yàn)閮煞N煤的灰熔點(diǎn)相差越大,對氣化爐的影響也越大。當(dāng)兩種煤的灰熔點(diǎn)相差過大,由于煤中的碳元素含量不一致,會導(dǎo)致氣化爐內(nèi)的溫度大幅度的波動,氣體成分也大幅波動。當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生變化時(shí),煤中的碳元素含量發(fā)生變化,碳元素含量降低時(shí),在保持原有氧氣流量不變的情況下,氣化爐的實(shí)際氧煤比是升高的,此時(shí)形成的渣膜比較薄,不能對耐火磚起到相應(yīng)的保護(hù)作用,會加劇耐火磚的剝蝕。當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生變化時(shí),煤漿濃度會優(yōu)先于氣化爐工況8h出現(xiàn)變化,當(dāng)煤漿的黏度和濃度均有較大變化(煤漿的流動性出現(xiàn)變化時(shí),操作人員要注意渣口壓差和渣樣的變化。
4 生產(chǎn)負(fù)荷
? ? 生產(chǎn)負(fù)荷變化會對耐火磚的壽命產(chǎn)生影響,特別是開停車時(shí),氣化爐內(nèi)溫度的變化,環(huán)境氣氛的變化,會對耐火磚的壽命產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,控制不好時(shí)爐膛溫度驟變,氣化爐內(nèi)熱震劇烈,耐火磚會呈塊狀脫落。頻繁地開停車,氣化爐投料瞬間熱震劇烈,耐火磚的表面瞬間溫度變化過大,會導(dǎo)致耐火磚的脫落,開停車次數(shù)越多,耐火磚脫落就越嚴(yán)重。生產(chǎn)負(fù)荷由90%增加至,向火面耐火磚壽命縮短18%。
5 耐火磚的質(zhì)量及砌筑質(zhì)量
? ? 耐火磚本身的質(zhì)量會對其壽命產(chǎn)生影響。通過對比90磚和95磚的運(yùn)行情況,不難發(fā)現(xiàn),耐火磚中鉻的含量越高,抗侵蝕能力越強(qiáng),但是鉻含量過高,會使耐火磚的抗熱震性能下降,容易使耐火磚出現(xiàn)塊狀脫落。目前90磚使用效果相對好些,95磚的使用效果并不是很理想。
耐火磚的砌筑質(zhì)量若有問題,耐火磚的使用壽命會明顯縮短,有可能只有1周時(shí)間耐火磚就會脫落。不過,由于水煤漿氣化技術(shù)逐漸成熟,很少出現(xiàn)因砌筑質(zhì)量有問題而造成耐火磚侵蝕嚴(yán)重的現(xiàn)象。
6 燒嘴的尺寸
? ? 對于爐內(nèi)耐火磚來說,局部的耐火磚損壞嚴(yán)重,而不是均勻地?zé)g,則表明燒嘴的結(jié)構(gòu)不合理,應(yīng)對燒嘴的尺寸進(jìn)行改進(jìn)。
通過進(jìn)爐對耐火磚檢查發(fā)現(xiàn):耐火磚的損壞形式為饅頭狀,即中間大,邊緣陷下去。針對我公司當(dāng)前耐火磚的損傷形式分析,燒嘴間隙尺寸存在嚴(yán)重的不合理,為防止耐火磚出現(xiàn)饅頭狀的侵蝕,應(yīng)對燒嘴的環(huán)氧通道進(jìn)行改造。2014年月對燒嘴進(jìn)行改造,將噴嘴外側(cè)通道外端直徑由之前的41mm擴(kuò)大至42mm。改造后燒嘴主氧流速可降低至130m/s,耐火磚的使用壽命大幅度延長。
7 結(jié)語
? ? 通過對燒嘴尺寸的更改,耐火磚的使用壽命明顯提高。要進(jìn)一步提高耐火磚的使用壽命,還應(yīng)在控制溫度方面下功夫,控制開停車次數(shù),嚴(yán)格控制氣化爐操作溫度<1250℃,并防止出現(xiàn)人為判斷失誤導(dǎo)致的爐溫升高;同時(shí)還應(yīng)繼續(xù)更改燒嘴的尺寸,通過理論計(jì)算,燒嘴主氧通道擴(kuò)大至43mm,主氧流速有望降低至125m/s,由此可對延長耐火磚的使用壽命起到?jīng)Q定性的作用。